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大方電廠核相儀結(jié)焦的原因及對策
1、前言
大方發(fā)電有限公司#1爐系東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1025/18.2-II15型亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)固態(tài)排渣、“W”火焰燃燒汽包爐。設(shè)計參數(shù)為:過熱蒸汽流量:1025t∕h;過熱蒸汽出口壓力17.35MPa;過熱蒸汽出口溫度540℃。再熱蒸汽流量:844.16 t∕h;再熱蒸汽入口壓力3.91MPa;再熱蒸汽入口溫度327.5℃;再熱蒸汽出口溫度540℃,給水溫度279.5℃。汽包工作壓力18.7MPa。鍋爐額定蒸發(fā)量947.5 t∕h。過熱器系統(tǒng)共設(shè)置兩級噴水減溫,再熱器系統(tǒng)共設(shè)置**事故噴水減溫。
大方發(fā)電有限公司#1機組于2006年7月11日22:45點火,進入168小時試運行,于2006年7月22日4:40分順利通過168小時試運行,進入商業(yè)運行階段。
2、機組投產(chǎn)后存在的問題:
機組投產(chǎn)后,在運行中出現(xiàn)*多、*麻煩的問題是鍋爐結(jié)焦比較嚴重,特別是四角翼墻及左右墻;垮焦次數(shù)特別多,僅8月份一個月內(nèi)大的垮焦次數(shù)就達7次,其中1次導(dǎo)致鍋爐熄火,6次導(dǎo)致?lián)圃鼨C卡死,需投油助燃的小的垮焦次數(shù)幾乎每天都有。 8月份一個月的助燃用油高達106噸,飛灰含碳率12-15%,排煙溫度170℃以上。
3、結(jié)焦的原因分析:
3.1結(jié)焦的機理
結(jié)焦,是指在煤粉爐的爐膛中,熔融的灰渣粘結(jié)在受熱面上的現(xiàn)象,粘結(jié)物硬度大、密度大;積渣,是指熔融的灰渣不斷積聚在受熱面上的現(xiàn)象,積聚物松軟。結(jié)焦、積渣形成有兩個條件,一是溫度過高,二是灰熔點過低。鍋爐結(jié)焦是個很復(fù)雜的物理化學(xué)過程,它涉及煤的燃燒、爐內(nèi)傳熱、煤質(zhì)的結(jié)焦特性、煤灰粒子在爐內(nèi)運動以及煤灰與管壁間的粘附等過程。結(jié)焦的形成主要有以下幾個過程:
3.1.1煤粉在燃燒過程中形態(tài)的變化
3.1.2灰粒向水冷壁的輸運過程
3.1.3灰渣在管壁上的粘接和結(jié)聚長大
3.2造成我廠#1爐結(jié)焦嚴重的原因
造成我廠#1爐結(jié)焦嚴重的原因很多,現(xiàn)分析如下:
3.2.1設(shè)計方面
核相儀
1)設(shè)計煤種與實際燃用煤種的特性參數(shù)相差較大,設(shè)計煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤種的灰份都在40%以上,有時高達47%。設(shè)計煤種的低位發(fā)熱量為22.486MJ/kg,而實際燃用煤種的低位發(fā)熱量僅有17MJ/kg左右,設(shè)計爐膛熱負荷過高;輻射受熱面布置較少,水冷壁管間距過大,吸熱量小;爐膛出口煙氣溫度選得太高;爐膛出口流通截面狹窄,火焰中心位置太高。
2)衛(wèi)燃帶、耐火磚敷設(shè)過多。由于我廠所燃用的是極難著火和燃燒的無煙煤,為了穩(wěn)燃,在下爐膛水冷壁大面積敷設(shè)耐火磚,使得燃燒區(qū)域爐膛熱負荷偏高,爐膛溫度高,熔融的煤粉極易粘附在耐火磚上結(jié)焦、積渣。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)主要是耐火磚上和敷設(shè)耐火水泥的部位結(jié)焦、積渣嚴重,尤其是四個小角部*為嚴重。
3.2.2燃燒調(diào)整方面
1)燃燒中空氣量不足。燃燒過程中,若空氣量不足,其燃燒時就不易達到完全燃燒,未完全燃燒將產(chǎn)生一氧化碳及氫等還原性氣體。在煙氣中存在還原性氣體,使灰中熔點較高的三氧化二鐵還原成熔點很低的氧化鐵,大大降低了灰熔點(可能降低300~350℃),會形成嚴重的結(jié)焦。燃用揮發(fā)核相儀分較大的煤,如果空氣量不足,也會使結(jié)焦加劇。我廠#1爐剛投產(chǎn),運行人員之前都是在200MW及以下的鍋爐機組中工作,且都是四角切園的鍋爐,對于300MW的“W”燃燒爐,都沒有運行經(jīng)驗,在操作時,比較保守,怕熄火,風(fēng)量用得小,所以空氣量不足,常常缺氧燃燒。
2)燃料與空氣混合**,攪拌**
鍋爐運行的配風(fēng)方式也是影核相儀響結(jié)渣或積灰的主要因素。由于燃料與空氣混合不好,即使供給了正常所需要的空氣量,也會出現(xiàn)空氣量不足的問題。因為混合攪拌**的時候,某些部分空氣多一些,則燃燒就完全,有的地方空氣少一些則燃燒就不完全。從而造成煤在爐內(nèi)燃燒**、煙氣溫度不均勻。在煙氣溫度高的地方,管壁溫度高,未燃盡的煤粉顆粒一旦粘結(jié)在上面繼續(xù)燃燒,將形成灰粒的粘附。在燃燒不完全,產(chǎn)生大量的CO,使灰熔點降低,導(dǎo)致結(jié)渣。
混合**是由于風(fēng)量調(diào)配不恰當(例如一、二次風(fēng)的比例不當),燃料及二次風(fēng)調(diào)整不好所造成的。故噴燃器的結(jié)構(gòu)對風(fēng)粉的混合有著很大的影響,噴燃器的布置不當和結(jié)構(gòu)上有缺點,往往會使結(jié)焦加劇。此外,由于爐膛內(nèi)的煙氣處于劇烈的運動中,煙氣成分不斷變化,同一煤種的煤灰在不同部位的灰熔點可能不同,也促進了結(jié)渣。由于我廠#1爐剛投產(chǎn),運行人員經(jīng)驗不足,對設(shè)備的特性尚未完全吃透,這一問題就顯得特別突出。
3)燃料和空氣散布不均,造成火焰偏斜
火焰的偏斜是燃料和空氣散布不均所造成的。在正常運行中爐膛中心溫度應(yīng)該*高,由于火焰的偏斜將使*高火焰層移到邊側(cè),這樣灰就得不到足夠的冷卻,而灼熱的灰粒與水冷壁受熱面接觸的時候,就很快的粘了上去,形成焦。燃料與空氣散布不均,往往是由于運行調(diào)整不及時或調(diào)整不當所致。從我廠停爐后檢查左右兩側(cè)墻及四角結(jié)焦較嚴重的結(jié)果來看,就充分說明了這一問題。
3.2.3運行管理方面核相儀
1)吹灰打焦不及時
在鍋爐的某些受熱面上積灰后,受熱面變得粗糙,一有粘性的灰碰上去,就很容易附在上面。因為它是一個自動加劇的過程。若不及時清焦,結(jié)焦加劇,將會使鍋爐出力受到限制。
2)煤粉細度不均勻核相儀
煤粉細度和粒度分布對鍋爐結(jié)渣有一定影響,煤粉過細、過粗均可能引起結(jié)渣。煤粉細度視煤種與具體的鍋爐的結(jié)構(gòu)而定,應(yīng)通過試驗來確定。對于直吹式制粉系統(tǒng),當磨煤機出現(xiàn)故障時,煤粉顆粒變粗,進入鍋爐的煤粉燃燒不完全,且燃燒后的灰粒容易產(chǎn)生離析,撞擊爐膛受熱面而產(chǎn)生結(jié)渣。由于垮焦,使燃燒不穩(wěn)而投油助燃,使火焰溫度升高,并促進灰熔融軟化。此外,由于煤油的燃燒速度不同,會造成局部燃燒不全、還原性氣體增多,灰熔點降低,甚至還會造成煤粉和空氣在爐膛中分布不均勻,導(dǎo)致火焰偏斜,*高焰層邊移,而使燃燒后的灰渣得不到足夠的冷卻,進而使灰粒與爐膛內(nèi)的水冷壁管接觸時,粘結(jié)在上面而形成結(jié)渣。
3)磨煤機運行方式的影響
對于直吹式制粉系統(tǒng),當投入爐膛兩邊磨煤機對應(yīng)的火嘴時,因其邊界空氣量的不足,會造成嚴重的結(jié)焦。尤其是四角火嘴,B1、B4、C1、C4的長期投用。
3.2.4煤質(zhì)方面
1)燃料質(zhì)量低劣
煤內(nèi)雜質(zhì)偏多,灰熔點核相儀低,灰分大,都容易產(chǎn)生結(jié)焦。灰中的含鐵量和堿類的增加將灰的熔點大大降低,當煤含有較多量硫化鐵的時候,結(jié)焦*為嚴重。
灰分雜質(zhì)的熔點溫度由表1-1可核相儀以清楚看到,含有的雜質(zhì)不一樣而灰的熔點就會有很大的差別?;胰刍艘院?,就產(chǎn)生了粘結(jié)性,碰到較冷的物體,就粘附在上邊。鍋爐的燃燒過程是很快的,煤粉從噴燃器噴出經(jīng)過加熱、烘干、著火到燃盡的時間僅為2~3秒,當灰粒通過很高的火焰中心時,灰粒都會被熔化而成膠質(zhì)狀態(tài)。但是這時的灰粒還是在空間懸浮著,當灰粒上升至爐膛出口處的時候,由于出口煙溫比火焰中心溫度低,膠質(zhì)狀態(tài)的灰粒將被冷卻凝固,這樣就不會產(chǎn)生結(jié)焦。但當燃燒不完全時,就會產(chǎn)生一氧化碳半還原氣體,這樣使灰熔點溫度降低大約300~350℃促使膠質(zhì)狀態(tài)的灰粒得不到凝固而結(jié)焦。管上粘結(jié)一層灰焦之后,焦與焦的粘附力強,所以灰焦粒更容易被粘住,形成一層焦,從而使管子受熱差,表面溫度升高,更便于焦塊粘附,結(jié)焦過程是一個自動加劇的惡性循環(huán)過程。
表1-1各成分熔點溫度:
名 稱 熔點溫度(℃)名 稱 熔點溫度(℃)
氧化硅 1625 四氧化三鐵 1580
三氧化二鋁 2050 氧化亞鐵 1421
氧化鈣(石灰) 2570 堿類 800-1000
氧化鎂 2800 硅酸鹽 1000-1100
由于我廠在投產(chǎn)初期,與我廠配套的大煤礦未投產(chǎn),主要煤源為小窯煤,致使入廠煤的灰份極大,設(shè)計煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤種的灰份都在40%以上,有時高達47%。且煤中的石頭、矸石極多,更加大了結(jié)焦的嚴重性。
2)煤質(zhì)發(fā)熱量過低核相儀
我廠設(shè)計煤種的低位發(fā)熱量為22.4核相儀86MJ/kg,而實際燃用煤種的低位發(fā)熱量僅有17MJ/kg左右,這就使使燃料消耗量大大增加,相應(yīng)的灰份也會大大增加。從而更加大了結(jié)焦的嚴重性。
4、針對結(jié)焦的原因采取對策
為了解決結(jié)焦嚴重的問題,我廠采取了以下措施:
4.1加強燃料管理
1)從幾個“W”火焰鍋爐運行的經(jīng)驗來看,煤種的變化是導(dǎo)致結(jié)焦的*主要的原因,特別是燃用灰熔點低、揮發(fā)份相對較高的煤種,其在下部爐膛燃燒時著火點早,火焰相對密集,造成擴散性燃燒,下部爐膛容積熱負荷較大,從而造成局部高溫區(qū)壁面結(jié)焦、積渣。因此燃用設(shè)計煤種是防止爐膛結(jié)焦*重要的措施。為此我廠成立了以黨委書記為組長各部門的主要領(lǐng)導(dǎo)參加的燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組,加強燃料管理,尤其是對入廠煤的管理。
2)制定了《關(guān)于燃煤摻燒的有關(guān)規(guī)定》,要求對入爐煤進行搭配摻燒。尤其是灰份大的煤,要與灰份小的煤摻燒,以降低入爐煤的平均灰份。
3)組織人力對入廠煤中的石頭、矸石進行清理,不讓其上皮帶,更不讓其進入煤倉。
4.2加強運行管理
1)制定了《關(guān)于吹灰的管理規(guī)定》,并嚴格執(zhí)行,增加了吹灰的次數(shù),尤其是爐膛,從每天吹灰1次,增加到每天吹灰3次。
2)加強清焦工作,對看火孔、檢核相儀查孔的焦,要求隨時**。
3)在四臺磨煤機運行時,規(guī)定將四角火嘴,B1、B4、C1、C4停用,并將其對應(yīng)的F擋板開至20—30%,以補充四角風(fēng)量的不足。規(guī)定能換停用中部火嘴,但不關(guān)其對應(yīng)的F擋板,以補充燃燒中心風(fēng)量的不足。
4)制定了《防止結(jié)焦的措施》,并嚴格執(zhí)行。
4.3加強運行調(diào)整
1)降低爐膛出口煙氣溫度
當有充足的空氣量的時候,爐膛出口煙氣溫度是鍋爐受熱面結(jié)焦的決定性因素,因此需要把爐膛出口的煙氣溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi),一般應(yīng)該比灰分的軟化溫度低50℃~100℃。
為使爐膛出口的煙氣溫度不致過高,應(yīng)采用調(diào)整爐內(nèi)燃燒和減少爐內(nèi)熱強度的方式進行:
①合理的使用一、二次風(fēng),使燃燒達到既快又完全,這樣爐膛出口煙氣溫度就會下降。二次風(fēng)小,燃燒就不容易完全,同時火焰中心會偏高。一次風(fēng)量太大,火焰中心上移,而有的火嘴還直射后墻,引起嚴重的結(jié)焦。所以要調(diào)整一、二次風(fēng)的風(fēng)速和比例。
②減少爐膛熱負荷。維持給水在較高的溫度下運行,減少從鍋爐抽出較多的飽和蒸汽量;不允許鍋爐有較大的過負荷現(xiàn)象,避免劇烈的增加和減少負荷。
③加速燃煤在爐膛入口處著火。核相儀如果著火提前了,燃料在爐膛內(nèi)燃燒的時間就相應(yīng)的延長,這樣,就有能降低爐膛出口的煙氣溫度。
2)保持適當?shù)倪^??諝饬?br>當煤粉燃燒時,因為空氣和煤粉不可能非常均勻的接觸。因此,除了必要的空氣量以外,還需要一部分過量空氣來彌補。當過??諝饬刻髸r,煙氣量要增加,爐膛出口煙溫也要升高;如果空氣量太小,燃燒時又會產(chǎn)生一氧化碳,同時飛灰可燃物也大大增加,兩者都給結(jié)焦創(chuàng)造了條件。所以,要保持一定的過??諝庀禂?shù)。
3)保持爐膛內(nèi)火焰的均勻分布和磨煤機運行方式合理性
給粉要均勻,啟停給粉機要對稱,火焰均勻充滿爐膛,兩側(cè)吸送風(fēng)機出力應(yīng)均勻,不使煙風(fēng)偏斜。對于直吹式制粉系統(tǒng),要保持磨煤機火嘴對稱運行,盡量不用爐膛邊角的火嘴。
4)保持合適的煤粉細度和均勻度
根據(jù)運行經(jīng)驗,現(xiàn)煤粉細度一般保持在R90=6-7%。
5)加強運行監(jiān)視
運行中,可根據(jù)儀表指示和實際觀察來判斷是否核相儀結(jié)焦。鍋爐結(jié)焦后,煤粉消耗量增加,爐膛出口煙溫升高,過熱汽溫升高且減溫水量增大,鍋爐排煙溫度升高。爐膛出口結(jié)焦時,爐膛的負壓值還會減小,嚴重時甚至有正壓出現(xiàn)。此時應(yīng)及時除焦,防止結(jié)焦的加劇。另外運行中要保證能及時吹灰。
6)利用降負荷的方法
保持*低負荷20~30分鐘,可使爐膛溫度降低,焦塊受冷卻而自行掉下來。但此法對鍋爐運行狀態(tài)影響較大,盡量不采用。
5、結(jié)論
通過以上分析,要從根本上解決鍋爐結(jié)焦、積渣問題,關(guān)鍵是適應(yīng)負荷率和煤種變化,對爐內(nèi)燃燒進行合理調(diào)節(jié),嚴格控制燃煤煤種偏離設(shè)計煤種過多。我們在進行燃燒調(diào)整的同時,改善爐膛吹灰、跟蹤爐內(nèi)結(jié)焦、積渣情況,讓結(jié)焦消失在萌芽狀態(tài)。我廠通過上述措施的執(zhí)行,經(jīng)過一段時間的運行觀察,結(jié)焦嚴重的問題基本得到了解決,9月份全月垮焦只有三次,均未投油助燃,撈渣機未被卡死過,排煙溫度從原來的170℃以上,降到160℃以下,從目前來看,效果是很明顯的。
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